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Messages d'erreur courants

mcu 'xxx' : Impossible de se connecter

  1. Message d'erreur

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  2. Cause de l'erreur

    • L'ordinateur hôte ne parvient pas à trouver et à se connecter à la carte mère.
  3. Solution

    • Consultez le fichier Klippy.log en descendant tout en bas.
    • Si [Errno 2] apparaît, cela signifie que l'ID n'a pas été recherché et ajouté au fichier printer.cfg.
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    • Si serialhdl.error: mcu 'xxx': Serial connection closed apparaît, cela signifie que l'ID CAN n'a pas été trouvé ou a été saisi incorrectement. Il faut rechercher l'ID et le saisir.
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    • Si mcu 'mcu': Unable to open CAN port: [Errno 19] No such device apparaît, cela signifie qu'il n'y a pas de carte UOTC ou de carte mère avec le firmware de pont CAN.
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    • Si mcu 'mcu': Unable to open CAN port: Failed to transmit: [Errno 100] Network is down apparaît, cela signifie que le réseau CAN n'est pas configuré ou que CAN0 n'est pas démarré.

    • Si mcu 'mcu': Unable to open CAN port: Failed to transmit: [Errno 105] Network is down apparaît, cela signifie que le tampon du réseau CAN est trop petit. Solution : augmenter la taille du tampon.

    • Pour les erreurs [Errno 105] Network is down et [Errno 100] Network is down, consultez ce document : Configuration CAN.

mcu 'mcu' : UUID CAN invalide

  1. Message d'erreur

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  2. Cause de l'erreur

    • L'ID CAN n'est pas saisi ou est saisi incorrectement.
  3. Solution

    • Il faut rechercher l'ID et le saisir.

L'option 'serial' dans la section 'mcu' doit être spécifiée

  1. Message d'erreur

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  2. Cause de l'erreur

    • L'ID USB n'est pas saisi ou est saisi incorrectement.
  3. Solution

    • Il faut rechercher l'ID et le saisir.

La méthode de remplacement d'homing (homing_override) effectue toujours l'homing de X et Y avant celui de Z. Le safe_z_home

  1. Message d'erreur

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  2. Cause de l'erreur

    • Configuration en double de [safe_z_home] et [homing_override].
  3. Solution

    • Il suffit de configurer l'un des deux et de supprimer l'autre.

Erreur 'XXX 'mcu' shutdown : ADC hors plage….

  1. Message d'erreur

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  2. Cause de l'erreur

    • Klipper a détecté une température dépassant le seuil maximum ou minimum (la thermistance est peut-être en circuit ouvert ou en court-circuit). Le système passera en mode de protection et s'arrêtera.
  3. Solution

    • Dans la configuration, recherchez min_temp: et modifiez la température minimale à -235.
    • Dans la configuration, recherchez max_temp: et modifiez la température maximale à 500.
    • Vérifiez que le modèle de thermistance est correct.
    • Vérifiez que la broche (Pin) de la thermistance est correcte.
    • Vérifiez qu'il n'y a pas de court-circuit sur la thermistance.
    • Après avoir identifié et résolu le problème, remettez les températures d'origine.

Arrêt du MCU 'mcu' : Timer trop proche

  1. Message d'erreur

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  2. Cause de l'erreur

    • La cause principale est une surcharge du microcontrôleur (MCU) ou un dépassement de délai de l'ordinateur hôte.
  3. Solution

    • Réduire le micro-pas (subdivision).
    • Diminuer la vitesse d'impression.
    • Réinstaller le système de l'ordinateur hôte et reflasher le firmware.

Pour Raspberry Pi, vous pouvez utiliser cette méthode

sudo timedatectl status | grep "NTP service" 
sudo timedatectl set-ntp false
  • Vérifier l'état du service NTP.
  • Désactiver la synchronisation NTP.

Délai de communication pendant la sonde d'homing (Communication timeout during homing probe)

  1. Message d'erreur

    Aucune image pour le moment.

  2. Cause de l'erreur

    • L'utilisation simultanée des services CAN et de l'écran provoque très probablement cette erreur.
  3. Solution

    • Connectez-vous à l'ordinateur hôte via SSH en utilisant le réseau, puis exécutez le code ci-dessous.
    • Si Klipper est mis à jour, cela sera automatiquement réinitialisé.
    • Ne pas exécuter pendant une impression.
    sed -i 's/TRSYNC_TIMEOUT = 0.025/TRSYNC_TIMEOUT = 0.05/g' ~/klipper/klippy/mcu.py && sudo systemctl restart klipper
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